在制造业不断向智能化、自动化转型的今天,许多中小企业面临人工成本高企、生产效率瓶颈等现实问题。尤其是在冲压行业,传统依赖大量操作工进行上下料的作业模式已难以适应市场对高精度、高节拍、低成本的综合要求。某中型五金制品企业通过引入二手冲床并配套自动化改造方案,成功实现了人工成本大幅下降与产能提升的双重突破,成为业内极具参考价值的实践案例。
该企业位于广东佛山,主营金属结构件加工,产品广泛应用于家电、汽车配件及建筑五金领域。过去,其生产线主要依赖5台全新数控冲床和8名熟练操作工完成日常订单。每台设备需配备1至2名工人负责上料、监控、取件及堆叠,日均工作12小时,三班倒运作。尽管如此,仍经常出现交货延迟、废品率偏高等问题。更严峻的是,近年来珠三角地区一线工人工资持续上涨,加上社保、食宿等附加成本,人均综合用工成本已逼近每月8000元,企业利润空间被严重压缩。
为破解困局,企业管理层经过半年调研,决定尝试“以旧换新+自动化集成”的策略。他们从江苏一家破产企业处购入3台日本产AMADA二手冲床,型号为HG-2003,设备使用年限约8年,但核心部件如液压系统、导轨、控制系统保养良好,经专业评估后确认可稳定运行至少5年以上。采购总价仅为同规格新机的40%,节省资金超过120万元。更为关键的是,这些设备具备标准接口,支持外部自动化系统接入,为后续改造打下基础。
在设备到位后,企业联合本地自动化集成商,设计了一套“双轴机械臂+真空吸盘+传送带+视觉定位”的全自动上下料系统。机械臂安装于冲床前方,通过编程实现板材抓取、精准送入模具中心、冲压完成后取出成品并放置于输送线。视觉系统用于识别板材位置偏差,自动补偿坐标,确保每次送料精度控制在±0.1mm以内。整套系统耗时两个月完成调试,投入总费用约65万元,远低于购置全新自动化冲压线的成本。
系统正式投产后,效果立竿见影。原本每台冲床需1人值守,现仅需1名技术员同时监控3台自动化冲床运行状态。人员配置由原来的8人缩减至3人,年节约人工成本近60万元。更重要的是,自动化系统可连续24小时不间断作业,单台冲床日均冲压次数从原先的3200次提升至5800次,整体产能增长超过70%。由于减少了人为干预,操作失误导致的模具损坏和材料浪费也显著降低,月度废品率从3.2%下降至0.9%。
值得一提的是,企业在改造过程中并未盲目追求“全进口”或“最先进”设备,而是根据自身产品特点(以中厚板、规则形状为主)合理选型。例如,机械臂选用国产知名品牌,性能稳定且售后服务响应快;控制系统采用开放式PLC架构,便于后期功能扩展。这种务实的技术路线不仅降低了初期投资风险,也增强了系统的可维护性。此外,企业还建立了设备运行数据库,实时采集冲压次数、故障代码、能耗数据等信息,为预防性维护和生产排程优化提供依据。
此次改造带来的效益远不止于成本节约。由于交付周期缩短、质量稳定性提高,客户满意度明显上升,多家长期合作客户追加了年度框架协议。企业借此机会调整产品结构,承接更多高附加值订单,逐步摆脱低价竞争困局。同时,释放出的人力资源被重新培训转岗至质检、设备维护和仓储管理岗位,提升了整体组织效能。这一转变也促使管理层重新审视“智能制造”的本质——并非一味追求高投入、高技术,而是在现有资源基础上,通过系统化思维实现精益升级。
更深远的影响在于,该案例在区域行业内引发了连锁反应。周边十余家同类企业陆续前来考察,部分已启动类似改造项目。当地行业协会还将其作为“传统产业智能化转型示范工程”进行推广。一些设备供应商也开始推出针对二手冲床的标准化自动化改造包,进一步降低了技术门槛。这表明,当资本约束与技术进步形成有效对接时,即便是非全新的设备资产,也能在现代制造体系中焕发新生。
值得注意的是,该项目的成功离不开几个关键因素:一是精准的设备选型,确保二手冲床具备改造潜力;二是自动化方案与工艺流程的高度匹配,避免“为自动化而自动化”;三是企业内部管理机制的同步优化,包括绩效考核、安全规程和应急预案的更新。这些细节共同构成了可持续运行的基础,而非短期技术秀场。
如今,这三条由二手设备支撑的自动化产线已成为该企业的核心生产力来源。它们每天处理超过15吨钢板,产出数万件合格零件,支撑着企业年营业额18%的同比增长。在没有新增厂房面积和大幅增加固定资产投资的前提下,实现了人均产值翻倍的跨越。这一实践证明,在智能制造浪潮中,资源再利用与技术创新完全可以相辅相成,为中小制造企业走出成本困境提供了切实可行的路径。