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二手冲床自动化冲压稳定性提升案例分析

时间: 2026-01-25 点击数:

在现代制造业中,冲压工艺作为金属成形的重要手段之一,广泛应用于汽车、家电、电子等多个行业。随着生产成本的不断上升以及对产品质量要求的日益提高,越来越多的企业开始关注如何提升冲床设备的运行效率与稳定性。尤其在资源紧张和环保压力加大的背景下,二手冲床因其性价比高而受到中小企业的青睐。然而,由于设备老化、控制系统落后等问题,二手冲床在实际使用过程中常出现自动化冲压不稳定的现象,影响了生产节拍与产品一致性。本文通过一个真实案例,深入剖析某制造企业在引入二手冲床后,如何通过系统性改造实现自动化冲压稳定性的显著提升。

该企业位于长三角地区,主营精密五金件加工,年产量超过500万件。为应对订单增长带来的产能压力,企业于两年前采购了一台日本产80吨闭式单点机械冲床,设备已使用超过12年,属典型二手设备。初期投入使用时,虽能完成基本冲压任务,但频繁出现滑块行程偏差、送料定位不准、模具卡料等问题,导致废品率一度高达7.3%,远高于行业3%的标准水平。更严重的是,设备在连续运行4小时后便出现过热报警,迫使生产线频繁停机检修,严重影响交货周期。

经过初步排查,技术团队发现设备的核心问题集中在三个方面:一是原装继电器控制逻辑复杂且响应迟缓,无法与现代伺服送料系统精准匹配;二是曲轴与连杆存在轻微磨损,造成滑块运动轨迹波动;三是润滑系统设计陈旧,油路堵塞导致关键部位供油不足。针对这些问题,企业联合本地自动化集成商启动了为期三个月的技术改造项目,目标是将设备稳定性提升至可支持24小时连续生产的水平。

改造的第一步是控制系统升级。原有的继电接触器控制被替换为基于PLC(可编程逻辑控制器)的全数字控制系统,并集成触摸屏人机界面。新系统具备实时数据采集功能,能够监控滑块位置、冲压次数、电机电流等关键参数。更重要的是,PLC与伺服送料机实现了高速通讯,采用脉冲同步技术,使送料动作与冲床行程完全匹配,误差控制在±0.05mm以内。这一改进直接解决了以往因信号延迟导致的“抢料”或“漏冲”现象。

第二项关键措施是对传动系统的精密修复。技术人员拆解了飞轮、离合器及曲轴组件,对磨损部位进行激光熔覆处理并重新研磨,恢复几何精度。同时,在滑块导轨处加装高精度线性位移传感器,用于实时监测垂直度变化。一旦检测到异常偏移,系统会自动调整平衡块配重或触发预警停机。此外,还引入了动态平衡校正技术,有效抑制了高速运行下的振动问题,使设备在120次/分钟的冲程频率下仍保持平稳。

润滑系统的优化同样不可忽视。原设备采用手动注油方式,极易因操作疏忽造成缺油。改造中加装了集中自动润滑系统,由微型泵按预设时间间隔向各摩擦点定量供油,并配备油压监测模块。当某一路油路堵塞或压力异常时,系统立即报警并记录故障代码,便于快速排查。实践表明,该项改进使轴承和导轨的使用寿命延长了近两倍,设备温升也从原来的68℃降至49℃以下。

为进一步提升自动化程度,企业在冲床前后端集成了视觉检测系统。每完成一次冲压,工业相机即对工件边缘轮廓进行拍照比对,若发现毛刺、变形或尺寸超差,系统自动剔除不良品并暂停后续动作,防止缺陷累积。该系统还与MES(制造执行系统)对接,实现质量数据的可追溯管理。经过两个月的试运行,产品一次合格率从最初的92.7%稳步提升至98.6%,达到客户高端订单的质量标准。

值得一提的是,此次改造并未追求“一步到位”的全面更新,而是坚持“精准诊断、靶向修复”的原则,在保证性能的前提下最大限度控制投入成本。整套改造费用约为新设备价格的35%,却实现了接近新机的运行表现。更为重要的是,通过对老旧设备的深度再制造,企业积累了宝贵的设备生命周期管理经验,培养了一支熟悉机电一体化调试的技术团队,为后续多台二手设备的升级改造提供了可复制的模板。

如今,这台曾经问题频发的二手冲床已稳定运行超过18个月,平均每日连续工作16小时以上,月均产能突破6.5万件,设备综合效率(OEE)达到82%。它不仅成为车间主力生产设备之一,也成为行业内老旧设备智能化改造的示范案例。许多同行企业纷纷前来考察交流,对该模式表现出浓厚兴趣。这一成功实践证明,只要方法得当、技术到位,二手冲床完全有能力胜任高精度、高节拍的自动化生产任务,为企业降本增效开辟出一条可持续的发展路径。